本文摘要:[摘要]針對泰興某光伏公司生產(chǎn)太陽能電池過程中產(chǎn)生的高濃度含氟和含氮廢水,采用三級混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化法進行處理,工程調(diào)試和長期運行實踐表明,出水污染物指標均滿足《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB304842013)中表2規(guī)定的排放限值,其中F-
[摘要]針對泰興某光伏公司生產(chǎn)太陽能電池過程中產(chǎn)生的高濃度含氟和含氮廢水,采用“三級混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化法”進行處理,工程調(diào)試和長期運行實踐表明,出水污染物指標均滿足《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484—2013)中表2規(guī)定的排放限值,其中F-<8mg/L,TN<40mg/L。同時運行過程中應(yīng)加強對進水中H2O2沖擊、二級混凝反應(yīng)pH及生化池污泥絲狀膨脹的控制。本研究旨在為同類工業(yè)廢水處理工程提供參考。
[關(guān)鍵詞]光伏廢水;高濃度含氟廢水;高濃度含氮廢水;工藝控制
太陽能作為可再生能源,具有清潔、取之不竭、用之不盡等特性〔1〕,近年來逐漸得到推廣使用。太陽能電池作為吸收和儲存太陽能的重要材料,生產(chǎn)量也逐漸擴大。但是,太能電池片生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量污染物,與其他行業(yè)廢水相比,光伏生產(chǎn)廢水主要由大量的酸性廢液、堿性廢液、高濃度含氟廢液和高濃度含氮廢液等無機污染物組成,同時廢水中還含有難降解的聚乙二醇等有機污染物。
太陽能論文范例:太陽能供電模塊的工作原理和系統(tǒng)設(shè)計
其中,酸性廢液中F-高達10000mg/L,廢水綜合TN通常也高達200~600mg/L。脫氮所需的碳源嚴重不足,且出水要求嚴格,導致廢水處理難度較大〔2-4〕。本工程以泰興某光伏企業(yè)生產(chǎn)廢水為研究對象,采用“三級混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化法”對其生產(chǎn)廢水進行處理。最終尾水排放滿足《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484—2013)中新建企業(yè)水污染物間接排放限值的要求,其中F-<8mg/L,TN<40mg/L。通過實踐運行,指出該廢水處理工藝流程及運行過程中存在的問題,并提出針對性的解決方法。本研究旨在為同類太陽能電池生產(chǎn)廢水處理工藝方案設(shè)計及運行提供借鑒。
1水質(zhì)及水量
1.1設(shè)計水量及水質(zhì)
泰興某光電建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)2.1GWn型單晶雙面太陽能電池,其廢水主要來自生產(chǎn)工序硅片制絨及清洗、擴散制結(jié)、濕法刻蝕、離子注入、退火、PECVD制氧化鋁和氮化硅膜、絲網(wǎng)印刷、燒結(jié)等過程中產(chǎn)生的污水。根據(jù)廢水特性,車間將廢水分為濃酸廢水、濃堿廢水、一般廢水和生活污水等四類,并通過車間內(nèi)水泵輸送至廢水調(diào)節(jié)池。對2018~2020年期間污水處理廠進水水質(zhì)水量進行監(jiān)測。
由于太陽能電池生產(chǎn)具有間歇性,實際排放的水質(zhì)水量波動較大,特別是濃酸廢水pH、F-和TN等污染物濃度變化大,對污水處理系統(tǒng)造成一定沖擊。
1.2設(shè)計出水指標
本工程廢水排放執(zhí)行《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484—2013)中新建企業(yè)水污染物間接排放限值。最終廢水排入工業(yè)園區(qū)污水處理廠進一步處理達標排放。
2工程設(shè)計
2.1工藝流程
該廢水具有特征污染物濃度高(主要為F-和TN),水質(zhì)水量波動大,污染物比例失調(diào)等典型工業(yè)污水特點。本工程采用分質(zhì)收集、分級處理的原則,通過“三級混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化池”工藝進行處理。對于濃酸廢水中高濃度F-,一級混凝沉淀主要通過與堿性廢水混合后投加Ca(OH)2和CaCl2進行處理,Ca(OH)2主要用于中和酸性廢水酸度,同時Ca2+與F-形成CaF2沉淀,并同步投加PAC和PAM,加強絮體凝聚,提高沉淀效果〔5〕。
但是CaF2在18℃時溶解度為0.0016g/100g水,即水中仍存在7.9mg/LF-無法去除,當水中存在鹽類時,CaF2溶解度會進一步增大,僅采用鈣鹽進行處理,難以使F-達標。二級混凝反應(yīng)池主要投加Al2(SO4)3、PAC和PAM,并通過NaOH和HCl調(diào)節(jié)反應(yīng)pH。Al2(SO4)3水解后形成Al(OH)3絮體,通過吸附、網(wǎng)捕等作用進一步去除廢水中F-〔6〕。
三級混凝反應(yīng)主要投加Na2CO3、PAC和PAM,PAC可進一步去除廢水中F-,同時Na2CO3去除過量的Ca2+,防止造成生化池曝氣盤結(jié)垢、污泥鈣化等不利影響。針對光伏廢水中難降解的聚乙二醇等污染物,水解酸化可以有效提高廢水可生化性,為后續(xù)反硝化提供碳源,同時,生活污水進入水解酸化池后段,與生產(chǎn)廢水混合,均勻水質(zhì)。針對高濃度TN,通過外加碳源,提高反硝化的停留時間,可有效去除廢水中高濃度硝酸鹽。同時,硝化工藝將氨氮轉(zhuǎn)為硝態(tài)氮并回流至反硝化階段,并進一步去除廢水中的COD,確保出水達標。
2.2主要設(shè)計參數(shù)
物化處理:一級混凝反應(yīng)池設(shè)計混合時間112s,絮凝時間17.15min。一級沉淀池直徑11.8m,表面負荷0.48m3/(m2·d)。二級混凝反應(yīng)池絮凝反應(yīng)時間為10.7min。二級沉淀池直徑14.6m,表面負荷1.0m3/(m2·d)。三級混凝反應(yīng)池絮凝反應(yīng)時間為31min。三級沉淀池直徑14.6m,表面負荷1.0m3/(m2·d)。生化處理:水解酸化池設(shè)計水力停留時間7.5h,設(shè)計污泥質(zhì)量濃度3000mg/L。反硝化池設(shè)計水力停留時間56.06h,設(shè)計反硝化負荷0.12kgNOx-N/(kgVSS·d),硝化池設(shè)計水力停留時間19.23h,有效水深5.0m,設(shè)計硝化負荷0.021kgNOx-N/(kgMLSS·d),污泥質(zhì)量濃度3000mg/L,MLSS/MLVSS為0.65。
3工藝運行效果
3.1廢水F-去除效果
廢水中F-去除主要依靠混凝沉淀法處理,各廢水進水F-質(zhì)量濃度。一級混凝沉淀中Ca(OH)2投加量為1200~1500mg/L,CaCl2投加量為100~150mg/L,PAC投加量為20~30mg/L,PAM投加量為1~2mg/L;為了降低加藥量,提高絮凝效果,一級混凝反應(yīng)池采用一級沉淀池污泥回流,污泥回流量為15%~20%。結(jié)果表明,一級混凝沉淀處理后,出水F-質(zhì)量濃度為7.83~157.6mg/L,去除率為93.32%~99.84%。出水變化幅度較大,主要是濃酸廢水F-質(zhì)量濃度波動較大,給系統(tǒng)帶來一定沖擊,加藥量無法及時根據(jù)水質(zhì)調(diào)整,導致去除效果不穩(wěn)定。
4運行中出現(xiàn)的問題及解決措施
4.1H2O2的影響控制
由于實際生產(chǎn)過程中,車間每隔5~7天對生產(chǎn)線輪流進行一次清洗,主要采HNO3、HF、H2O2、NaOH等藥劑聯(lián)合清洗。其中H2O2一次排放量可達3.5~4.5噸,最后隨廢水排入濃堿廢水中。H2O2氧化性較強,如果不采取控制措施,將會給生化池造成嚴重沖擊。實踐表明,當未采取控制措施時,反硝化池最高氧化還原電位(ORP)可達300mV以上,遠遠超過缺氧反硝化所需的氧化還原電位-80mV〔8〕,生物反硝化受到抑制,反硝化去除率降低60%~80%,生化系統(tǒng)完全恢復至少需要48~72h,給運行帶來較大困難。
通過多次實踐,采用加強調(diào)節(jié)池曝氣吹脫,輔助投加還原性物質(zhì)(如硫酸亞鐵)和提高生化池污泥濃度(MLSS>5000mg/L)等措施,能夠很好地應(yīng)對H2O2清洗廢水的沖擊。主要原因在于堿性環(huán)境下,曝氣吹脫可以促進H2O2快速分解,從而快速降低進水中H2O2濃度。硫酸亞鐵可以被H2O2氧化,同時金屬Fe2+可以作為催化劑,促進H2O2與有機物等還原性物質(zhì)反應(yīng)。生化池污泥濃度提高后,活性微生物總量增加,耐H2O2沖擊性增加,系統(tǒng)抗沖擊能力提高。為進一步提高工藝運行安全性,建議類似工程應(yīng)增強前期生產(chǎn)工藝調(diào)研,對系統(tǒng)具有較強沖擊性的廢水進行單獨收集,例如強氧化性物質(zhì)、強還原性物質(zhì)等,并根據(jù)污水處理廠實際運行情況緩慢泵入污水處理流程進行處理,減少對系統(tǒng)的沖擊。
5結(jié)論
(1)采用“三級混凝沉淀+水解酸化+反硝化-硝化生化法”對高濃度含氟含氮太陽能電池生產(chǎn)廢水進行處理,出水污染物排放指標可以穩(wěn)定滿足《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484—2013)中規(guī)定的排放限值。
(2)運行過程中,應(yīng)加強對H2O2沖擊、二級混凝反應(yīng)pH和生化池營養(yǎng)物質(zhì)等的控制,提高運行控制效果。
參考文獻
[1]CookTR,DogutanDK,ReeceSY,etal.Solarenergysupplyandstorageforthelegacyandnonlegacyworlds[J].ChemicalReviews,2010,110(11):6474-6502.
[2]DrouicheN,AoudjS,HeciniM,etal.Studyonthetreatmentofphotovoltaicwastewaterusingelectrocoagulation:Fluorideremovalwithaluminiumelectrodes—Characteristicsofproducts[J].JournalofHazardousMaterials,2009,169(1-3):65-69.
[3]DrouicheN,AoudjS,LouniciH,etal.,F(xiàn)luorideremovalfrompretreatedphotovoltaicwastewaterbyelectrocoagulation:Aninvestigationoftheeffectofoperationalparameters[J].ProcediaEngineering,2012,33:385-391.
[4]馮麗霞,牟潔,魏錚,等.集成技術(shù)處理光伏行業(yè)生產(chǎn)廢水工程實例[J].工業(yè)水處理,2020,40(5):118-121.
作者:陳良1,張煒銘2,3,沈玉娟1,周波1
轉(zhuǎn)載請注明來自發(fā)表學術(shù)論文網(wǎng):http://www.zpfmc.com/jjlw/28236.html