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    深部礦井定向水力壓裂高效抽采裝備及現場試驗

    所屬分類:經濟論文 閱讀次 時間:2022-02-09 09:45

    本文摘要:近年來,礦井開采活動的深度不斷增加,礦井瓦斯涌出量逐年增大,致使礦井面臨極大的安全生產威脅。近年來形成卸壓增透強化瓦斯釋排采的技術理論及實踐,相同時間內可以有效釋放圍巖應力、增大增強瓦斯抽采體量[1]。水力致裂技術最早應用在石油工程領域,近十年來水力壓

      近年來,礦井開采活動的深度不斷增加,礦井瓦斯涌出量逐年增大,致使礦井面臨極大的安全生產威脅。近年來形成卸壓增透強化瓦斯釋排采的技術理論及實踐,相同時間內可以有效釋放圍巖應力、增大增強瓦斯抽采體量[1]。水力致裂技術最早應用在石油工程領域,近十年來水力壓裂技術也多應用于礦井頂板致裂、瓦斯卸壓增透抽采[2]。其中定向水力致裂技術已成為處理硬煤硬頂、沖擊地壓防治、瓦斯高效抽采的重要手段[3-8]。實踐表明:我國高瓦斯突出礦井進行了大量水力壓裂試驗并取得了一定的效果[9-10]。水力壓裂抽采瓦斯的本質是通過高壓水注入瓦斯集中區域,擴展周圍巖體的裂隙,利用瓦斯游離特性將瓦斯排出[11-12]。黃陵礦區為煤層瓦斯與油型氣雙重威脅的高瓦斯礦井,近年來出現了多次頂底板油型氣異常涌出現象,最大涌出量達21萬m3,涌出時間持續約1個月。這已成為影響礦井安全高效開采的頭號隱蔽致災因素,礦井瓦斯治理難度大。為此,以黃陵二號煤礦為工作背景,開展深部礦井定向鉆孔水力壓裂瓦斯高效抽采技術試驗,對指導安全開采至關重要。

    深部礦井

      1工程背景

      1.1礦井賦存條件及生產概況

      黃陵二號煤礦主采延安組2號煤層,平均埋深620m,為穩定-較穩定煤層;煤層平均傾角2°,黃陵二號煤礦絕對瓦斯涌出量為67.17~87.89m3/min,相對瓦斯涌出量為3.90~5.47m3/t。根據《陜西省瓦斯地質分區圖》,黃陵礦區位于渭北斷隆高瓦斯帶內,屬高瓦斯區。井田內有46個鉆孔有油氣顯示,有天然氣噴出或煤成氣逸出,從瓦窯堡組、富縣組、延安組到直羅組上、下段的砂巖中均有油氣發現,屬于煤、油氣共生礦區。

      礦區范圍內連續性較好的巖儲集層共4個,分別為直羅砂巖含氣層、延安組第2段含氣層、富縣組含氣層、瓦窯堡組含氣層。4個含氣層也分別稱之為頂部、頂板、底部含氣層。目前回采209工作面,東北部、西北部為未采區,西南緊鄰207采空區,東北部緊鄰211工作面。工作面設計傾向長度約300m,走向長度4500m,209工作面日推進8刀(7.2m),選用ZY10000-23/45D掩護式液壓支架;沿底板進行后退式走向長壁回采,老空區頂板采用全部垮落處理。

      1.2礦井抽采現狀

      209工作面回采效率高、接續時間緊,導致工作面瓦斯預抽時間短、鉆孔工程量大,需要采取煤層強化抽采措施,以減少鉆孔施工量或縮短抽采時間,提高瓦斯抽采效率。然而,由于油型氣儲集層孔隙度小、滲透率低,故抽采效果不盡人意,主要存在兩方面因素。一方面抽采鉆孔油型氣衰減快,抽采幾天后,鉆孔內不再有氣體涌出,但在工作面回采期間受采動影響,鉆孔內又有大量油型氣涌出,工作面回采依然受到油型氣威脅;另一方面,密集鉆孔存在鉆孔影響范圍小、鉆孔施工工程量大、成本高、鉆孔利用率低、施工周期長等問題,增加了煤炭開采成本。

      2壓裂施工設計及設備選型

      2.1裂方式確定

      根據209工作面地質條件及生產情況,采用“煤層+底板”定向抽采技術。2號煤層鉆孔采用整體壓裂方式;考慮3號煤層與2號煤層間距較小,利用分支孔形成起裂導向,2號煤層底板鉆孔選擇梳狀長鉆孔分段水力壓裂方式進行。同時考慮到工作面回采期間安全問題,煤層壓裂鉆孔采用封隔器裸眼快速封孔工藝,封孔深度80m;底板壓裂封孔方式采用“套管+封隔器”封孔方式,套管深度60m。為避免壓裂液污染煤層,選擇清水作為水力壓裂液。

      2.2煤層破裂壓力及壓裂液用量確定

      煤層破裂壓力通常采用地面鉆孔注入/壓降試井測試方法進行直接測定。試驗區煤層平均破裂壓力梯度范圍1.190×10-2~3.849×10-2MPa/m,壓裂施工區2號煤層平均埋深620m,計算得2號煤層破裂壓力7.5~24.3MPa。依據煤層厚度、孔隙率、壓裂影響范圍等參數計算壓裂液用量,設計煤層孔壓裂液用量240m3,底板孔壓裂液用量770m3。

      2.3采設備確定

      2.3.1設備選型

      選用中煤科工集團的BYW65/400型壓裂泵組。水力壓裂成套設備由壓力泵、水箱、高壓管匯、遠程操作系統等組成,具有壓力高、流量穩定、可遠程操作、遠程視頻監控、設備運行穩定、運行時間長等特點,可保證施工過程中工作人員的安全。為了保證水力壓裂封孔效果,采用井下水力壓裂快速封孔裝備。該裝備能夠實現快速穩定的封孔效果,提高施工效率,并且具有壓裂后可取出重復利用等特點。

      2.3.2設備組成包括壓裂管柱、封隔器、壓差滑套、單流閥和引鞋5個部分。壓裂管柱高壓管柱采用31/2加厚油管加工,外徑89mm,內徑58mm,單根長度3.0m。封隔器根據鉆孔孔徑和壓裂工藝選擇封隔器,選其總長為1620mm,最大外徑為86mm,通徑為50mm,工作壓力達70MPa,耐溫能達到120℃。壓差滑套壓差滑套總長為460mm,最大外徑為96mm,通徑為42mm,工作壓力達70MPa,耐溫能達到120℃。單流閥單流閥總長為269mm,最大外徑為96mm,通徑為35mm。引鞋引鞋單件總長為179mm,最大外徑為105mm,工作壓力小于70MPa。

      3水力壓裂施工方案

      3.1水力壓裂工程施工流程

      水利壓裂施工包括壓裂前準備和水力壓裂施工2個過程。壓裂前準備,包括壓裂場地布置、壓裂用電器設備配備、井下供水、供電、通風、壓裂設備進場組裝、壓裂設備試車等;編制水力壓裂安全技術措施;水力壓裂工程施工,包括送工具串(含封隔器、滑套工具)、孔口設備安裝、壓裂鉆孔封孔、壓裂設備操作流程、壓力、流量監測、巷道瓦斯濃度監測、壓裂結束判識等。

      3.2水力壓裂位置確定

      根據現場情況,水力壓裂泵組平臺位于209輔運巷5號與6號鉆場之間,后期由于209輔運巷3號煤鉆場施工。2020年3月23日開始壓裂施工,2020年6月6日完成5個本煤層壓裂孔及1個底板壓裂孔施工。

      3.3本煤層水力壓裂方案本煤層水力壓裂采用“裸眼坐封水力壓裂工藝技術”,在不下入套管的前提下,設計鉆探軌跡、跟蹤采樣,成孔后分析最佳坐封位置進行裸眼坐封,實踐證明坐封效果良好。本煤層設計6個鉆孔,1個為煤層孔,5個為頂板孔。

      3.4底板分段水力壓裂方案

      底板孔共設計267m,分4段進行壓裂。根據分段鉆孔軌跡及鉆探施工情況,采用“單封雙卡”拖動式分段壓裂技術。底板孔分段壓裂設計。

      4現場施工及效果檢驗

      4.1場施工情況

      在209工作面5-6聯巷內鉆場進行本煤層及底板壓裂抽采技術,本煤層及底板壓裂鉆孔分別采用整體壓裂和分段壓裂。其中設計水力壓裂煤層及底板鉆孔分別為5個和1個,對應編號為M5、M6、M1、M2、M3和D1。通過連續統計,煤層壓裂高壓力處于7.8~19MPa之間,壓裂液總用量1557.5m3;底板孔最高注水壓力22MPa,壓裂液用量775m3。

      4.2采效果M5壓裂孔各時間段水樣特征,根據M5孔連續抽采1h的水樣可以看出,抽采出的水經歷了“清水—渾濁—含雜質渾濁—清澈”4個階段。同時檢測排水過程中煤層壓裂孔均出現瓦斯涌出濃度較高(大于1%)的情況,說明壓裂效果良好。通過高壓將抽采區域的瓦斯吸出,抽采出水樣顏色達到透明時逐漸降低抽采壓力,分別連續抽采1h后,孔內壓力經歷了“壓力驟降—壓力緩慢下降—壓力平穩”3個階段。以M2號壓裂孔為例,M2瞬時停泵壓力8.4MPa,65min后降為5.8MPa,截至下一工作日16:00,壓力降低至1.2MPa,此后一 直穩定在1.2MPa。通過探測可知,頂底板、煤層瓦斯含量分別減少了40%、68%,采空區瓦斯體積分數降低了41%,表明施工效果達到了預期。

      5通過對二號煤礦地質條件的觀察及生產經驗,發現209工作面共有4個完整的儲氣巖層。提出并試驗“煤層+底板”定向抽采技術,煤層采用整體壓裂方式,底板采用分段水力壓裂方式,并最終確定出具體壓裂參數。通過在井下現場試驗,各孔連續抽采1h內水樣經歷了4種變化特征,樣水清澈后調整鉆孔相適應的壓力,保證抽采的連續性。通過對不同區域的瓦斯監測,瓦斯濃度平均 降低了50%,達到了預期效果。該方法在礦井內具有推廣價值,有助于保證礦井的安全生產。

      參考文獻

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